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減速機網(wǎng) 數(shù)控機床主軸伺服系統(tǒng)故障檢查及維修實例 減速機網(wǎng)
來源:減速機信息網(wǎng)    時間:2007-11-19 11:25:18  責(zé)任編輯:李鴻偉  
    電子工業(yè)的飛速發(fā)展,使各種集成度高、性能先進的調(diào)速驅(qū)動層出不窮,給數(shù)控機床的更新?lián)Q代提供了有利條件,但對于目前大中型企業(yè)還無法將舊數(shù)控機床全部改造的現(xiàn)實,修理舊的驅(qū)動系統(tǒng),仍是維修戰(zhàn)線上的一項艱巨任務(wù)。下面就談?wù)劰P者在維修主回路采用錯位選觸無環(huán)流可逆調(diào)速驅(qū)動系統(tǒng)的數(shù)控臥、立式車床中所遇到的部分故障及處理方法,供同行們參考。 

  1 故障一 

  故障現(xiàn)象:1.8m數(shù)控臥車在停車時發(fā)出巨大響聲,同時車間總電源跳閘。 

  檢查:(1)車間電工對供電系統(tǒng)進行檢查,跳閘的自動空氣斷路器所在處,因環(huán)境潮濕開關(guān)盒內(nèi)自動跳閘的連桿機構(gòu)已腐蝕,另外三相觸點中有一相觸點只有一小部分能接觸。(2)車間供電變壓器容量小,超負(fù)荷運行。其正常的相電壓只有340V。(3)一只晶閘管已被燒壞,查看驅(qū)動電路,B相觸發(fā)脈沖短小,只有正常觸發(fā)脈沖幅值的四分之一,進一步查實為B相觸發(fā)電路中的放大管T3性能不好所致。 

  分析:晶閘管在整流狀態(tài)下缺相和在逆變狀態(tài)下缺相結(jié)果是不同的。在整流狀態(tài)下總是觸發(fā)電位較高的晶閘管如SCR1,同時使前一相晶閘管SCR3承受反相電壓而關(guān)斷。在SCR3的關(guān)斷期間以反相阻斷狀態(tài)為主。即使后一個晶閘管不觸發(fā),而SCR3到一定時刻也會因過零而自動關(guān)斷。但如果是在停車降速時,即在逆變的情況下(同樣也是觸發(fā)電位較高的晶閘管導(dǎo)通,并使前一個晶閘管承受反壓而關(guān)斷),這時的晶閘管在關(guān)斷時有很長一段時間處于正向阻斷狀態(tài)。這樣,若后一個晶閘管不導(dǎo)通,由于電感L的放電作用,使該晶閘管再延續(xù)導(dǎo)通一個周期而進入正半周,晶閘管將繼續(xù)導(dǎo)通下去,同時阻礙后面的晶閘管導(dǎo)通。于是,晶閘管輸出的正向電壓與電動機電勢迭加產(chǎn)生很大的電流,這時即產(chǎn)生逆變顛覆,輕則燒壞保險絲,重則燒壞晶閘管。如果車間的電壓供電系統(tǒng)正常,沒有大的波動,也許不會燒壞晶閘管。交流電網(wǎng)電壓波動大,車間變壓器容量小,超負(fù)荷運行,再加之B相正組觸發(fā)脈沖幅值小,及車間供電系統(tǒng)的總開關(guān)盒的損壞等綜合原因造成了這次故障的發(fā)生。 

  處理:(1)更換自動空氣斷路器。(2)更換新的晶閘管。
 
    2 故障二 

  故障現(xiàn)象:1.8m臥車在點動時,花盤來回擺動。 

  檢查:測量驅(qū)動控制系統(tǒng)中的±20V直流穩(wěn)壓電源的紋波為4V峰峰值,大大超過了規(guī)定的范圍。 

  分析:在控制系統(tǒng)的放大電路中,高、低通濾波器可以濾掉,如:測速機反饋,電流反饋,電壓反饋中的各次諧波干擾信號,但無法濾除系統(tǒng)本身直流電源電路中的諧波分量,因它存在于整個系統(tǒng)中,這些諧波進入放大器就會使放大器阻塞,使系統(tǒng)產(chǎn)生各種不正常的現(xiàn)象。在點動狀態(tài)下,因電機的轉(zhuǎn)速較低,這些諧波已超過了點動時的電壓值,造成了系統(tǒng)的振蕩,使主軸花盤來回擺動,而且一旦去除諧波信號,故障馬上消失。 

  處理:將電壓板中的100MF和1000MF濾波電容換下焊上新電容,并測量紋波只有幾個毫伏后將電源板安裝好,開機試運行,故障消除。 

  3 故障三 

  故障現(xiàn)象:5m立車在運行加工中發(fā)出哐哐聲后,燒保險。 

  檢查:發(fā)現(xiàn)5FC5FG、5RG5RQ正反組全無脈沖輸出測量結(jié)果,IC7反相器損壞,又發(fā)現(xiàn)1FG1FC輸出波形較其他波形幅值低得多。  

  分析:5m立車主驅(qū)動直流電機的驅(qū)動電壓由晶閘管全控橋反并聯(lián)整流電路提供。12路觸發(fā)脈沖中,有兩路消失,另一路觸發(fā)脈沖的幅值較其它正常觸發(fā)脈沖要短三分之一,當(dāng)出現(xiàn)哐哐的齒輪撞擊聲時,誤以為液壓馬達(dá)聯(lián)軸節(jié)處出現(xiàn)了問題,但過了一會兒兩路保險絲燒壞,實際上,在這次故障的前一段時間里已燒過兩次保險,當(dāng)時只認(rèn)為是偶然的電網(wǎng)不穩(wěn)造成,因換上保險絲后,故障就消除了。
 
    由于5m立車加工運行時的轉(zhuǎn)速較低,雖然可控硅整流電路是橋式整流,但是線路中觸發(fā)脈沖丟失和幅值小同時存在時,也會造成電流不連續(xù),輸出的電壓不穩(wěn),從而使電機的轉(zhuǎn)速不穩(wěn)。一開始出現(xiàn)的哐哐聲,實際就是轉(zhuǎn)速不穩(wěn)的表現(xiàn)。由于電流斷續(xù)而引起的燒保險故障能發(fā)生在運行后停車和正常運行的任何時刻。 

  處理:將放大管T1(另一組觸發(fā)電路中的放大管,功能如圖2中的T7)及反相器IC7換下,故障消除。 
 
    4 故障四 

  故障現(xiàn)象:1.8m臥車主軸在停車時,發(fā)出巨大響聲,但保險并未燒壞。 

  檢查:用診斷板按照說明書中的步驟對系統(tǒng)參數(shù)重新調(diào)整,調(diào)整過程中,發(fā)現(xiàn)線時間應(yīng)為15s,可是在故障時已調(diào)整為10s,另外增益電位器所調(diào)的位置也比要求的調(diào)得高,即使增益增大。 

  分析:所謂線時間是指系統(tǒng)的上升和下降時間。對于控制56kW的電動機的控制系統(tǒng)線時間由15s改成了10s,那么電機產(chǎn)生的機械慣性會在停車時在齒輪上發(fā)出巨大響聲,從而使齒輪受到損害。 

  增大增益可以減少死區(qū),使轉(zhuǎn)速誤差減小,但增益太大會使超調(diào)嚴(yán)重,給系統(tǒng)的暫態(tài)響應(yīng)帶來麻煩,加之線時間的減少,更加劇了機械的響聲。 

  驅(qū)動系統(tǒng)中的各種參數(shù)都要進行嚴(yán)格的計算,并根據(jù)每臺電機及機械的實際情況,反復(fù)進行調(diào)整而確定,盡管機床已運行多年,各參數(shù)有的也發(fā)生了變化,但這種變化是極微小的,在一般情況下,各電位器箭頭的位置不應(yīng)隨意改動。 

  處理:(1)將線時間調(diào)整為15s。(2)將增益調(diào)小。 

  5 故障五 

  現(xiàn)象:46″立車主軸運轉(zhuǎn)時突然停止,片刻后又繼續(xù)運行,此種現(xiàn)象時有時無,毫無規(guī)律可循,當(dāng)出現(xiàn)停車故障時,計算機也無任何故障信號顯示,運行幾天后,主軸就無法運轉(zhuǎn)。 

  檢查:主控板中的DFP信號消失,當(dāng)用萬用表測量T104晶體管C極時,DFP信號又出現(xiàn),但時間不長又消失。再測量T104管的be、bc間的電壓已不正常。 

    DFP信號是在機床需要運行(此時計算機及驅(qū)動系統(tǒng)并無故障,由接口板送出的一個-4V的PRE啟動電壓,該信號送入T98的發(fā)射極從而使T105截止,T104導(dǎo)通,送出DFP的+20V信號,進入脈沖放大電路,控制可控硅觸發(fā)脈沖的發(fā)出。若計算機和驅(qū)動系統(tǒng)有故障,則PRE為0V,T104截止,T105導(dǎo)通,使DFP為0V,觸發(fā)脈沖無法發(fā)出。
 

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