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減速機網 數控機床無報警故障的診斷和維修方法 減速機網
來源:減速機信息網    時間:2008-7-30 9:07:39  責任編輯:lihongwei  
  在實際工作中曾遇到過多次無報警的故障,維修的難度較大,F結合實例,將這類故障的診斷和維修方法介紹如下。

  1、X軸不執(zhí)行自動返回參考點動作

  該機床為某研究所生產的JCS-018立式加工中心,數控系統(tǒng)為FANUC-BESK7M。故障發(fā)生后,檢查CRT上無報警提示,機床各部分也無報警指示。但手動X軸能夠移動,將X軸用手動方式移至參考點后,機床又能進行正常加工,加工完成后又重復上述現象。

  根據以上情況我們判斷:NC系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)無故障?紤]到故障發(fā)生在X軸回參考點的過程中,懷疑故障與X軸參考點的參數發(fā)生變化有關,然而,當我們在TE方式下,將地址為F的與X軸參考點有關的參數調出檢查,卻發(fā)現這些參數均正常。

  從數控機床的工作原理可知,軸參考點除了與參數有關外,還與軸的原點位置、參考點位置有關。檢查機床上X軸參考點的限位開關,發(fā)現其已因油污而失靈,即始終處于接通狀態(tài)。故當加工程序完成后,系統(tǒng)便認為已回到了參考點,因而,X軸便沒有返回參考點的動作。將該行程開關清洗、修復后,故障排除。

  2、自動加工過程中,A、B工作臺無交換動作

  該機床為匈牙利生產的MKC-500臥式加工中心,數控系統(tǒng)為SIEMENS820M。當故障發(fā)生時,機床加工程序已執(zhí)行完L60子程序中的M06功能,門簾已打開,但A、B工作臺無交換動作,程序處于停止狀態(tài),且數控系統(tǒng)上無任何報警顯示。

  從機床工作臺交換流程圖可以看出:當A、B工作臺交換時,有兩個條件必須滿足:一是門簾必須打開;二是工作臺應處于放松狀態(tài)并升起。檢查上述兩條件:(1)門簾已打開,條件滿足。(2)工作臺未升起,條件不滿足,即工作臺仍處于夾緊狀態(tài)。由機床使用說明書知:旋轉工作臺的夾緊與放松均與SP03壓力繼電器有關,且SP03壓力繼電器所對應的PLC輸入點為E9.0。當該機床處于正常加工狀態(tài)時,旋轉工作臺被夾緊,E9.0=1;當機床處于交換狀態(tài)時,旋轉工作臺放松,E9.0=0,準備進行A、B工作臺交換。根據其工作原理,要使工作臺交換,須使E9.0=0,工作臺放松,即使SP03壓力繼電器斷開。

  我們發(fā)現SP03壓力繼電器因油污而導致失靈。將其清洗修復后,調整到工作臺交換時,E9.0=0;工作臺加工時,E9.0=1。故障排除。

  3、在自動加工中機械手不換刀

  該機床為某研究所生產的KT1400立式加工中心,數控系統(tǒng)為FANUC0系統(tǒng)。檢查發(fā)現,機械手在自動控制方式下不換刀,也無任何報警。而在手動方式下能換刀,換刀后又能繼續(xù)進行自動加工。

  根據上述檢查,我們判斷數控系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)均無故障?紤]到刀庫電機及機械手的動作由富士變頻器單獨控制,故將檢查重點放在變頻器上。觀察手動狀態(tài)時刀庫和換刀動作均準確無誤。觀察自動狀態(tài),刀庫旋轉正常,而換刀不正常。檢查NC控制信號已經發(fā)出,且控制接觸器也已吸合,說明換刀信號已送入變頻器。檢查變頻器的工作情況,發(fā)現在手動換刀時,其工作頻率為35Hz,而在自動換刀時其工作頻率只有2Hz。在這樣低的頻率下,機械手當然不能執(zhí)行正常的換刀動作。究其故障產生的原因為機械手正在換刀時,變電站突然停電,造成換刀時機械手卡死,恢復供電后,便出現上述故障。將其頻率重新設定為35Hz之后,故障排除,機械手恢復正常。

  4、旋轉工作臺在升降或旋轉過程中,發(fā)生奇數定位正確,偶數定位不準

  機床與系統(tǒng)如故障2中所述。故障發(fā)生后,機床無任何報警,當定位不準時,機床不能工作,但將工作臺重新升降一次后,定位又正確了,機床又能繼續(xù)進行工作。根據該故障現象,我們懷疑是旋轉工作臺電動機上的旋轉編碼器松動或定位不準所造成。但反復調節(jié)旋轉編碼器以及修改與旋轉編碼器有關的參數,均不能排除故障。

  該驅動系統(tǒng)與刀庫電動機驅動系統(tǒng)相同,我們采用替換法進行交換。當將刀庫驅動系統(tǒng)換到旋轉工作臺后,故障消除。而將旋轉工作臺驅動系統(tǒng)換到刀庫后,刀庫便發(fā)生找不到正確刀號的故障。通過這樣檢查,我們便確定工作臺驅動系統(tǒng)發(fā)生了故障。該驅動系統(tǒng)為SIMODRIVE611-A進給驅動裝置。通過查閱該驅動系統(tǒng)手冊及對該驅動系統(tǒng)故障的分析,一致認為:該驅動裝置無硬件故障。上述故障的發(fā)生主要是由于長期運行后機械運動部件磨損,電氣元件性能變化等原因,引起伺服系統(tǒng)與被拖動的機械系統(tǒng)沒有實現最佳匹配所致。由技術資料可知:這種情況可以通過調節(jié)速度控制器的比例系數KP和積分時間TN,來使伺服系統(tǒng)達到既有較高的動態(tài)響應特性,而又不振蕩的最佳工作狀態(tài)。我們參考刀庫電動機驅動裝置上的KP刻度和TN刻度對旋轉工作臺驅動系統(tǒng)進行微調后,故障得以排除。

  無報警故障在數控機床的故障中占有較大的比例。故障的產生通常是由于電源電壓、液壓、氣動、油污、環(huán)境溫度等外部條件的影響所致。如本文中故障1、2、3所述。另外,數控機床在使用較長時間后,由于元器件老化、機械零件磨損,也將使系統(tǒng)與機械部分的匹配產生問題,而導致無報警故障的產生,如本文故障4所述。因此,重視數控機床的使用環(huán)境,加強對數控機床的維護保養(yǎng),是減少無報警故障發(fā)生機率的根本途徑,是保證數控機床正常工作的重要手段。

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